【铝道网】近期,公司循环经济项目--再生冰晶石开始大量供应电解生产现场,为降低消耗,稳定生产发挥了良好的作用。
再生冰晶石是利用浮选技术,将电解槽每天捞出的碳渣中的冰晶石进行回收的技术,是公司2014年循环经济创效重点项目,由铸造厂承担全部的调试、试生产任务,通过将碳渣粉碎、球磨、浮选、过滤、晾干等一整套流程处理后,有计划的返回电解流程,根据化验报告,所生产的冰晶石各项化学指标均满足电解生产补充冰晶石的需求。
铸造厂负责此项目的张泽廷主任算了一笔帐:每吨冰晶石市场价7000元,我们以5000元计算,一天产出20吨,一个月600吨,那就是300万元的产出,原料没有费用,人工、设备等费用不到一年就全部收回,循环经济就是好啊。以后启动电解槽不需要公司采购新的冰晶石了。
从电解生产视角来看:从2012年开始,公司降本增效措施要求:电解生产中不再补充冰晶石,即使是焙烧启动,也以现场电解质块为主进行通电焙烧。在降本增效的同时,电解质的合理保持造成了巨大困难,通过不断的加强原省安院物料的回收,电解人不仅坚持了下来,物料平衡始终保持良好,且产出了大量的电解质块,循环料的流程被不断理顺。
从六月份开始,公司将再生冰晶石供应电解现场,每周每个工区约4吨,一来用于改善槽况,补充电解质量,方便碳渣的打捞和电解质清洁;二来也可以确认再生冰晶石的质量,验证其用于大规模生产是否会造成其他的生产问题。
电解一厂紧密部署,对冰晶石的使用过程进行了规范:杜绝出铝口的随意添加,预防产生不必要的炉底沉淀;尽可能在脚部做保温,熔化后可以及时补充料块,防止阳极氧化等……根据六月份以来连续两周的现场试用,电解一厂槽况稳定,电解质水平明显提升,有力地促进了现场各项工作的改善。
近日,电解二厂检修净化工区槽维一班对槽上部下料气缸进行了改造。改造后,下料气缸损坏数量由以前每周8至9台降低到3至4台,损坏率降低一半以上。 据了解,由于员工打堵料时敲击打壳碓头... ...
随着天气日渐转凉,华泽铝电电解一厂提前采取多项措施,为电解槽“加衣御寒”,以减少热量损失,提高能量利用率。 该厂在通廊口加工制作安装了电解槽保温挡风墙,并将挡风墙做成一定弧度,起... ...
为全力推进提质增效工作,华泽铝电电解二厂积极对工器具进行改造。近日,该厂制作了工具,改进了取电解质的方式,使原来需要十多分钟完成的工作缩短至一两分钟,劳动效率提高80%。 此前,... ...
为进一步推动电解、炭素、铸造的全面管理提升,按照中铝公司要求,结合公司二届四次职代会工作部署,近日,华泽铝电制定下发了《2016年电解专项工作方案》、《2016年炭素专项工作方案》及《20... ...
日前,山西省节能中心对华泽铝电有限公司《35万吨电解铝综合节能改造项目》进行终审,项目顺利通过审查。 此次核查内容包括项目实现节能量、现场查看、项目投资三个方面。华泽铝电能源动力... ...
10月21日,电解二厂党总支在厂部会议室召开了深入贯彻学习习近平总书记重要讲话精神,扎实推进“三严三实”专题教育第三阶段研讨会,会议由党总支书记吴豪主持,总支委员胡金平、李富强参加了会议,... ...